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提高燃煤鍋爐改造 燃生物質(zhì)顆粒鍋爐能效研究分析

所屬欄目:礦業(yè)論文 發(fā)布日期:2021-05-21 10:06 熱度:

   我國長期以煤炭作為首要能源,在大量利用煤炭的同時(shí),也造成了較為嚴(yán)重的的環(huán)境污染問題。使用煤炭作為原材料存在諸多的不燃煤的能量利用率低,排放有毒有害物質(zhì),如顆粒粉塵、二氧化硫以及氮氧化物等。為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),全國各地陸續(xù)出臺(tái)了全面禁煤專項(xiàng)整治行動(dòng)。各地將有大量 35T/H 以下燃煤鍋爐面臨強(qiáng)制淘汰或接受改造,強(qiáng)制淘汰現(xiàn)有燃煤鍋爐更換為燃?xì)忮仩t,企業(yè)不堪重負(fù)。因此,在滿足環(huán)保要求和不降低能效的前提下,積極推動(dòng)將 35T/H 以下燃煤鍋爐改造成燃生物質(zhì)鍋爐是非常必要的。

提高燃煤鍋爐改造 燃生物質(zhì)顆粒鍋爐能效研究分析

  1  燃煤鍋爐改造方式

  目前,改造方式通常有三種做法:(1)淘汰原有 35T/h 以下燃煤鍋爐改為燃?xì)忮仩t;(2)如果原有鍋爐接近 35T/ h,通過增加受熱面,給原有鍋爐增容以滿足要求;(3)將原有鍋爐改造成燃生物質(zhì)顆粒鍋爐。燃煤鍋爐改燃?xì)忮仩t優(yōu)勢在于鍋爐效率可達(dá) 85% ~ 92%,清潔、熱效率高、無須脫硫脫硝除塵等,但該種方式存在最大的不足在于運(yùn)行成本過高,比生物質(zhì)層燃鍋爐高出近 1 倍。燃煤鍋爐改造為燃生物質(zhì)顆粒鍋爐,具有明顯的經(jīng)濟(jì)成本優(yōu)勢,是目前較為理想的選擇。生物質(zhì)顆粒燃料容易獲取,熱值高,灰分小,基本無硫磷排放。且這種鍋爐可通過對現(xiàn)有的燃煤鍋爐改造獲得,有利于降低企業(yè)投資。所以生物質(zhì)顆粒燃料在目前是最佳的備用能源及過渡性能源。

  2  燃煤鍋爐改燃生物質(zhì)顆粒鍋爐現(xiàn)狀

  目前,國內(nèi)常見燃煤鍋爐改造主要有兩種方式:第一種方式是改變層燃燃燒方式,取消鼓風(fēng)、爐排,在爐門前端設(shè)置生物質(zhì)燃燒機(jī),將火焰直接噴入爐膛,同時(shí)為延長火焰在爐膛的留滯時(shí)間,在爐拱上方設(shè)置間隔不等的數(shù)堵?lián)跹鎵Γ鹧嬖趽跹鎵Φ淖饔孟赂淖兎较颍溥\(yùn)行軌跡呈現(xiàn)出三級跳模式。這種改造方式在政策出臺(tái)初期被廣泛采用。但其微正壓的燃燒方式與燃煤鍋爐的爐墻系統(tǒng)嚴(yán)重不匹配,煙風(fēng)系統(tǒng)、熱力場不平衡,極易造成鍋爐受熱部件因熱應(yīng)力不均而產(chǎn)生缺陷,現(xiàn)被果斷“叫停”。另一種方式是保持原有的層燃方式不變,通過在煤斗中下部加裝壓料喂料機(jī),在兩側(cè)水冷壁護(hù)坡內(nèi)埋設(shè)二次風(fēng)管,或在爐拱前端增加二次風(fēng)管設(shè)置。這種方式,很大程度上改善了燃燒工況,但并不一定有效地提高能效。并且容易產(chǎn)生不利于鍋爐安全運(yùn)行的副作用,破壞鍋爐受壓部件的熱平衡,其原因有三:(1)次風(fēng)量極難控制,在一次風(fēng)和引風(fēng)的共同作用下,二次風(fēng)在水冷壁兩側(cè)及爐拱運(yùn)動(dòng)軌跡呈曲線向上后方的,在水冷壁近表面易形成風(fēng)幕,雖不影響輻射傳熱,但對水冷壁表面和鍋筒底部后端卻存在持續(xù)冷卻作用,增加了熱應(yīng)力同時(shí)降低換熱效果;(2)降低爐溫,二次風(fēng)為冷風(fēng),注入爐膛會(huì)降低爐溫影響熱效率;(3)因?yàn)槎物L(fēng)的加入,改變了鍋爐整體的燃燒布局。隨著火焰溫度的提高,在引風(fēng)的作用下,火焰極易吸入煙管,增加鍋爐后部的熱載荷,提升了排煙溫度,加大了熱損失。基于第三點(diǎn)曹峰提出增設(shè)二次風(fēng)來保護(hù)后管板,雖然在一定程度上保護(hù)了后管板,也只是治標(biāo)不治本。

  3  研究內(nèi)容

  由上述分析,鍋爐要想提高效能的運(yùn)行,應(yīng)解決生物質(zhì)顆粒燃燒工況控制和煙氣循環(huán)控制,關(guān)鍵在于提高爐膛容積率和適當(dāng)降低煙氣流速。由此,本文針對鍋爐本體爐拱設(shè)置方面改造進(jìn)行了進(jìn)一步研究,提出了雙層爐拱研究方案。 3.1  上層煙風(fēng)道本研究內(nèi)容針對燃燒方式不改變的鍋爐進(jìn)行改造,以一臺(tái) DZL2-125-A Ⅱ型鍋爐為例,去除傳統(tǒng)二次風(fēng)的設(shè)置,對鍋爐進(jìn)行爐拱上層煙風(fēng)道設(shè)計(jì),如下圖 1 所示。

  爐拱改造方案:(1)因生物質(zhì)顆粒特性揮發(fā)物揮發(fā)點(diǎn)較低,爐拱的作用弱化,在爐拱下方加裝了煙程隔板,將爐拱一分為二,適當(dāng)提高爐拱高度。目的是在爐拱作用弱化的前提下將一次風(fēng)阻斷為前后兩個(gè)部分,前部風(fēng)量小只起到點(diǎn)燃作用,爐膛后部一次風(fēng)在傳統(tǒng)二次風(fēng)爐膛改造中作用十分有限,且富氧及高溫的爐拱后補(bǔ)一次風(fēng)能效被損失掉了。(2)將煤斗出口上方前拱高度下降并設(shè)置折焰角,目的是在原有的設(shè)計(jì)中火焰著火后直接沿著前拱后前墻快速到達(dá)鍋筒底部,這也就是二次風(fēng)設(shè)計(jì)中將火焰壓制住的原因,通過降低前拱和設(shè)置折焰角將火焰引導(dǎo)至爐膛前部的燃燒中心區(qū),更有利于燃燒以及和后文所述的補(bǔ)風(fēng)進(jìn)行對沖和混合。

  3.2  上煙風(fēng)道爐拱改造能效達(dá)到優(yōu)化上煙風(fēng)道爐拱改造能效得到優(yōu)化的原理在于煙氣流通。從如圖 1 上煙風(fēng)道改造及煙氣流通示意圖 1 中,1 為前墻(前拱),在前拱轉(zhuǎn)前處設(shè)置折焰角 8,目的將火焰的運(yùn)行方向由向上引導(dǎo)為向后,增加火焰滯留時(shí)間,利于與 7 補(bǔ)風(fēng)煙氣形成對沖,2 為下拱,通過設(shè)置下拱煙道程隔板 9 將下拱一分為二,前半部分為一次燃燒區(qū),該區(qū)為干餾燃燒區(qū),耗氧量大,形成的一次煙氣 6 含有大量不完全燃燒產(chǎn)物一氧化碳等,后半部分補(bǔ)風(fēng)區(qū) 3 為盡燃區(qū),該區(qū)燃料基本燃盡,耗氧量大,鍋爐鼓風(fēng)通過爐床進(jìn)入補(bǔ)風(fēng)區(qū) 3 經(jīng)爐床加熱后的富氧熱風(fēng)通過補(bǔ)風(fēng)孔 5 進(jìn)入上爐拱 4,該補(bǔ)風(fēng)孔 4 內(nèi)部設(shè)置為蝸殼形狀,利于離心加速,補(bǔ)風(fēng)經(jīng)過上爐拱至前墻形成補(bǔ)風(fēng)煙氣 7 與一次煙氣 6 對沖混合,再次將火焰相對控制在爐膛前部,防止火焰進(jìn)入對流換熱段,在此需要指出的是,圖中 4 即上爐拱雖名叫爐拱,但并不是按傳統(tǒng)鍋爐爐拱設(shè)計(jì),煙氣自補(bǔ)風(fēng)孔 5 出口后拉稀為數(shù)根管狀導(dǎo)流管道,延伸至下爐拱邊緣。

  通過雙層爐拱裝置設(shè)計(jì),可解決傳統(tǒng)燃生物質(zhì)顆粒鍋爐改造方法的不足之處,有效提高燃生物質(zhì)顆粒改造鍋爐的能效。首先,有效利用爐膛灰渣層的余溫,對送風(fēng)進(jìn)行加溫處理,使二次送風(fēng)從傳統(tǒng)的冷風(fēng)轉(zhuǎn)變?yōu)闊犸L(fēng)輸送,提高熱效率;第二,消除二次風(fēng)進(jìn)入流換熱段的可能,而造成增加鍋爐本體的熱載荷,產(chǎn)生裂紋,埋下安全隱患的可能。

  4  結(jié)語

  通過本文改造燃煤鍋爐方式,使之可滿足環(huán)保要求和不降低能效的前提下,積極推動(dòng)企業(yè)將 35T/h 以下燃煤鍋爐改造成燃生物質(zhì)鍋爐,避免大量燃煤鍋爐被當(dāng)作廢舊鋼材處理,造成社會(huì)經(jīng)濟(jì)的浪費(fèi)。同時(shí),充分利用生物顆粒這種可再生資源,減輕天然氣供給壓力。綜上所述,本文改造燃煤鍋爐方式完全符合我國能源政策和環(huán)保要求,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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  《提高燃煤鍋爐改造燃生物質(zhì)顆粒鍋爐能效研究分析》來源:《中國設(shè)備工程》,作者:江華,陳佳麗,李勇強(qiáng)

文章標(biāo)題:提高燃煤鍋爐改造 燃生物質(zhì)顆粒鍋爐能效研究分析

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