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車床電氣控制系統的PLC改造

所屬欄目:機電一體化論文 發布日期:2010-10-06 08:32 熱度:

  摘要:將普通機床改造成用可編程控制器PLC控制的數控機床,是一個新的課題。本文例舉了歐姆龍公司的PLC在普通車床C650改造中的應用,給出了C650車床電氣控制的軟、硬件設計。隨著PLC技術、功能不斷完善,利用可編程控制器PLC靈活編程及控制的功能,提高生產效率,保證產品的合格率。
  【關鍵詞】PLC,梯形圖,車床
  引言
  小型PLC(可編程控制器)與傳統的繼電器控制的普通車床相比較,優勢更明顯。普通車床是應用非常廣泛的金屬切削工具,目前采用傳統的繼電器控制的普通車床在中小型企業仍大量使用。由于繼電器系統接線復雜,故障診斷與排除困難,并存在著固有缺陷。因為它是利用布線組成各種邏輯來實現控制,需要大量機械觸點,可靠性不高;當改變生產流程時要改變大量的硬件接線,甚至重新設計系統,要耗費大量的人力物力,花費很多時間。因而造成了這些企業的生產率低下,效益差而這些企業又沒有足夠的資金購買新的數控車床。因此,當務之急就是對這些普通車床進行技術改造,以提高企業的設備利用率,提高產品的質量和產量。
  由于可編程控制器(PLC)具有:(1)通用性、適應性強;(2)完善的故障自診斷能力且維修方便;(3)可靠性高及柔性強等優點,且小型PLC的價格目前亦很便宜。因此,在普通車床的控制電路改造中發揮了及其重要的作用。而且可編程控制器SYSMACCP1H是用于實現高速處理高功能的程序包型PLC。配備與CS/CJ系列共通的體系結構,與以往產品CPM2A40點輸入輸出型為相同尺寸,但處理速度可達到約10倍的性能。
  1.PLC數控系統需要解決的問題
  車床操作一般要求加工回轉表面、螺紋等。其動作是X、Z向快進、工進、快退。加工過程中能自動、手動、車外圓與車螺紋等轉換,并且能進行單步操作。由于車床的操作過程比較復雜,而可編程控制器PLC一般只適用于動作的順序控制,要將PLC用于控制車床的動作,必須解決以下三個問題:
  a.如何產生驅動伺服機構的信號及X、Z向動作的協調;
  b.如何改變進給系統的速度;
  c.車螺紋如何實現內聯系傳動及螺紋導程。
  將PLC及其控制模塊和相應的執行元件組合起來,即可解決以上問題。
  2C650車床電氣控制系統的主電路
  C650車床的主電路圖如圖1所示。主電路中有三臺電動機。主電動機M1、冷卻泵電動機M2和快速移動電動機M3。主電動機電路接線分為三部分,第一部分由交流接觸器KM1和KM2的兩組主觸點構成電動機的正反轉接線;第二部分為電流表A經電流互感器TA接在主電動機M1的動力回路上,利用一時間繼電器KT的延時動合觸點,在起動的短時間內將電流表暫時短接;第三部分線路通過交流接觸器KM3的主觸點控制限流電阻R的接人和切除。電動機M2由交流接觸器KM4的主觸點控制其接通與斷開;電動機M3由交流接觸器KM5控制。
  
  3PLC控制電路
  3.1PLC機型選擇、硬件連接及l/O地址分配
  車床電氣控制系統所需的I/0點總數在256以下,屬于小型機的范圍。控制系統只需要邏輯運算等簡單功能,主要用來實現條件控制和順序控制。為實現C650車床上述的電氣控制要求,所以PLC可以選擇歐姆龍公司的CP1H系列。它的價格低,體積小,非常適用于單機自動化控制系統。該機床的輸入信號是開關量信號,輸出是負載三相交流電動機接觸器等。根據表1可知,車床電氣控制系統需要9個外部輸人信號,5個輸出信號。PLC所具有的輸入點和輸出點一般要比所需冗余30%,以便于系統的完善和今后的擴展預留31。所以本系統所需的輸入點為12個,輸出點為7個。現選擇歐姆龍公司的CPIH系列的CP1H一40CDR—A型PLC,24V直流24點輸入,繼電器型交流16點輸出。I/O地址分配如表1所示,PLC控制的外部接線圖如圖2所示。
  
  3.2C650車床的PLC程序設計
  PLC的程序可以采用梯形圖、語句表、程序塊等形式表示。為了與繼電器一接觸器系統相承接,采用梯形圖形式對車床電氣控制系統進行編程。梯形圖與繼電器—接觸器系統的原理圖從本質上相一致,設計方法為參照繼電器原理圖在保持原有控制邏輯基礎上改繪。
  3.3PLC梯形圖控制分析
  
  (1)車床正向工作及反接制動過程:按下SB2,接通內部輔助繼電器W200.00,進入聯鎖程序,由內部輔助繼電器接通KM3吸合短接電阻R,同時接通KM1,主電動機M1正轉起動運行,開始車削加工。要停車時,按下SB1,KM1、KM3線圈失電,同時KM2吸合,主電動機M1串電阻反接制動,當速度接近零時,速度繼電器正轉常開觸點KS1斷開,KM2釋放電動機M1停轉反向工作過程與正向相同,如圖4;其他工作過程如圖5。
  
  (2)刀架快速移動過程:扳動進給操縱手柄壓合位置開關SQ,KM5吸合,M3起動運行,刀架向指定方向快速移動。
  (3)主電動機正向點動過程:按下SB4,使KM1吸合,M1串電阻限流點動,松開SB4,KM1失電,M1停轉,實現點動控制。
  (4)冷卻泵工作過程:如果車削加工過程中,工件需要使用冷卻液時,按下SB6,KM4線圈得電,冷卻泵電動機M2工作,提供冷卻液。要停止,按下SB5即可。
  
  4結束語
  通過實踐證明用PLC代替傳統繼電一接觸器控制能達到很好的效果,不僅簡化了控制線路,縮小了控制裝置的體積,提高了系統工作的可靠性、通用性,而且增強了控制系統的功能,實現了C650車床的自動控制,生產效率得到了很大提高,并能很好地保證其加工精度。
  

文章標題:車床電氣控制系統的PLC改造

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